这是广铁长沙机务段长沙检修车间轴检组机床工孟庆康、梁星川正在给和谐型712号机车轮对“修脚”。
此时,车轮的“老茧、去世皮、鸡眼”逐一被“刨”去,肃清了“脚部”问题,规复了轮对原有的年轻样貌与活力。

轮对就像是人的脚,跑的路多了,随意马虎起“老茧”长“去世皮”和“鸡眼”。
轮对作为机车的“脚”,在持续运行一定公里数后,随意马虎发生刮擦和磨损,产生剥离和内部毛病。
这就须要我们机车“修脚师”,为其镟轮肃清“病灶”,我们称之为镟轮作业。

火车钢轮跑冒烟了不这是火车头在修脚 汽车知识

2月15日一大早,孟师傅就接到车间调度室关照:“和谐712机车轮对外侧创造内部毛病,需紧急镟轮处理!

“春运期间用车多么紧张啊,可延误不得”,来不及吃早饭,接到关照的孟师傅带上徒弟梁星川赶忙换好事情服,便一头钻进了深度近三米,面积不敷三平方的地平线下镟轮事情间内,开始在数控车床电脑前调试数据。

今年59岁的孟师傅善于用传统“医术”(调试机床数据)与车床刀法相结合,对轮对精准“外科整形”。

镟轮可是个技能活,对精度哀求非常高。
少镟1毫米不能去除毛病和问题,多镟1毫米会造成不可逆的材料损耗。
以是要镟到恰到好处,担保轮对参数达到技能标准,才能安全上线运行”。

孟师傅仔细不雅观察机车镟轮台位,干系准备事情就绪后,只见锋利的镟轮刀口紧贴车轮,直径一毫米的小刀正沿着和谐712号机车轮对外圈逐步滑动,一条条长短不一的铁屑在在四射的火星中被吐出来。

从加工前丈量——粗加工——再丈量——精加工——加工后丈量,和谐型712机车6个车轮都了经历这样一轮操作,成功肃清内部毛病,合格下线。

长沙检修车间轴检组工长焦红旭先容说, 均匀每镟一个轮对要耗时1.5个小时,碰到“难缠”的故障轮对,作业韶光还要增加。
一台车,六个轮对,两位师傅需坚持连续作业9至10个小时,才能让一台机车顺利交车。

现在正值春运期间,用车量的激增,机车的轮对磨耗也在增加,须要镟修处理的轮对也多了起来。
这就给轴检班组的几位原来事情量就比较大的机车“修脚师”带来更加巨大的寻衅。

今年是孟庆康师傅的第42个春运,是梁星川师傅学习镟轮的第3年。
他们说,春运40天,共镟了40台车,加上一些临时任务,加班镟轮是常态,事情到凌晨乃至通宵事情也不在少数。

孟师傅说:“修睦了机车的‘脚’,每一名乘客都能安然回家,我们的辛劳很值得!