在春晖公司事情17年的阮华丰,与数控车床结下了不解之缘,在他的改造下,许多数控机器抖擞新的活气和活力。
“兴趣是最好的老师。
”3月12日,提及自己的工匠之路,阮华丰见告,他对数控设备始终怀着新奇感,在这条不断学习创造的路上越干学越有劲。

2000年,20岁的阮华丰从上虞中塘技校数控专业毕业后,被安排进入春晖智控公司事情。
“当时公司数控设备很少,仅4—5台,还属于‘罕有’设备。
”阮华丰说,那时带他的师傅人特殊好,他与其他一位小伙伴常常一起突发奇想,将一些靠手工操作的旧设备进行改造成自动化操作系统,虽然效果并不显著,但给他们自行改造设备供应很好的条件,让他们改造机器的梦想才能一点点着花。

让老机械焕发新效能记浙江春晖空调压缩机有限公司机加工班组长阮华丰 汽车知识

学好数控并不随意马虎,特殊是要成为数控车工领域的高等工,更是须要日复一日默默摸索实践。
很多时候,他喜好呆在车间不雅观察着机器的流程,思考着改进方案,不少灵感在他的深入研讨下呈现出来。

拿一款热水器小排量掌握阀来说,原来加工外螺纹定位是根据反面加工的内孔做基准,如果反面内孔中央距尺寸偏差超过0.2MM,加工螺纹的中央距偏差就会更加到0.4MM,产品加工偏差严重,还随意马虎报废,8小时产量为160个;通过改进后,用反面的外圆毛坯定位,避免了定位偏差问题,效率和质量大大提高,8小时产量达300个。

这样的设备改造项目,在他的手上已有很多。
水路进水阀面上有多个不同深度的孔需加工,以前用3台数控车床,须要多个工装夹具、多道工序加工,尺寸位置担保不了。
阮华丰通过改进工艺,将其换到加工中央上加工,用成型刀具一道就能加工完成,由原来的6分钟改到现在的3分钟,效率大大提高,尺寸也在公差范围之内。

2016年,作为数控车工高等工,阮华丰被调入春晖空调压缩机有限公司担当机加工班组长。
刚调来不久的阮华丰,又将全部的心思花在设备改造中,他看到春晖空调压缩机,加工压缩机机壳平面的六个螺纹孔,在加工中央做,日加工量仅60个,而日需求量是200个,供不应求征象非常突出。

依据多年的技能创新履历,他建议用两个动力头的专机来加工,每个动力头有6个轴,打孔攻螺纹两个步骤就能完成,使日加工产量达300个,产能大幅提升。

去年,他还主导完成电动压缩机改进项目,完成压缩机动静盘的机加工艺,实现压缩机高容积效益,底透露,底超音,从而实现电动压缩机的高性能遐龄命特性。

探索不息,改造不止。
阮华丰说,他最大的心愿便是在数控专业化道路上不断奋进,日益精进自己的技能,做个又红又专的数控技师。