(2)检测报告超差情形。翼子板首次调试成形后,丈量结果显示A柱A面尺寸涌现较大变革,制件旁边件丈量报告显示,A柱整条边面差在-0.4~+2.99mm变革,如表2所示,A面回弹量较大,与制件哀求的公差±0.3mm差距较大。整改时须要从前期CAE剖析结果、模具零件研配、调试过程掌握等方面找到问题点,对其剖析并通过调试试验找到办理问题的整改方案。
(3)检测报告整理剖析。根据检测点位图(见图2)和检测报告整理A柱A面面差柱状图,如图3所示。从图3可以看出,旁边件A柱A面面差变革趋势基本同等,只是在超差量上有些变革,在制件的中上部向上回弹量最大。
(4)CAE剖析与蓝光扫描比拟。为了进一步确认制件尺寸真实状态,从前期CAE剖析结果检讨制件回弹情形,AutoForm前期剖析结果中,A柱段差只有中间局部少数点位超差约+0.7mm,如图4所示,基本知足CAE剖析哀求。为了判断制件回弹变形情形,通过蓝光扫描全工序制件,扫描结果如图5所示,与CAE剖析、检测报告回弹趋势基本同等,只是数据差值有些变革。
2 排查及剖析问题
(1)翼子板成形办法。翼子板A柱经由拉深(OP10)、修边(OP20)、直翻边(OP30)、侧翻边整形(OP40)4道工序完成成形,如图6所示。根据CAE剖析和现场履历判断,拉深、直翻边和侧翻边整形3道工序对制件回弹影响较大,现场排查集中在拉深时材料流动尺寸、研配着色及后工序模具的符型定位与翻边间隙等方面。
(2)排查模具问题点。检讨拉深时现场材料流动大小是否知足CAE材料流动哀求,经现场实际排查,创造有2处材料流动有8mm旁边的差异,如图7、图8所示,这种差异会影响终极制件的回弹尺寸,须要现场调度拉深时材料流动大小以验证成形制件回弹变革情形。根据AutoForm对不同进料大小的剖析结果并结合现场调试,须要在现场调试时掌握拉深材料流动大小。经现场确认全工序模具符型定位、研配着色和翻边间隙等知足行业哀求,打消因模具制造对零件回弹的影响,如图9所示。
(3)全工序制件扫描剖析。翼子板A柱区域支撑面较少,调试过程中回弹较难掌握,整改提升尺寸精度的方法也少,根据图6制件成形办法并结合全工序扫描结果可知(见图10),拉深成形完成后,全体制件涌现了较大的回弹;修边后工序件应力开释,回弹消逝;直翻边造成A柱局部向上回弹;侧翻边整形完成后,A柱中间段涌现向上正回弹,两端涌现向下负回弹,造成制件中间段回弹量变大,如图11所示(a、b为检具支撑点),扫描结果与终极三坐标丈量机丈量结果同等。通过蓝光扫描结果剖析,制件回弹紧张在拉深、直翻边、侧翻边整形3道工序产生,整改时重点从这3道工序考虑,以减少工序件回弹量的叠加。
3 整改方案
整改方案从改变OP10局部应力变革、改变OP30局部造型和调度OP40斜楔翻边角度等方面考虑改进A柱回弹。经由AutoForm剖析这3种整改方法叠加可以降落回弹量3mm旁边,与全体A柱回弹量同等。通过履行叠加整改方案,担保了制件的尺寸精度,避免了整改时全工序回弹补偿的加工风险和制造本钱的增加,制订的整改方案详细如下。
(1)减少拉深时进料大小。通过AutoForm打算,反复调度拉深筋高度以改变局部进料大小,根据调度后AutoForm剖析的最优结果,回弹量减小1mm旁边。在原来的根本上加高拉深筋2mm,如图12所示,补焊后数控加工,经由钳工研配后重新调试拉深工序件以供后工序验证结果,这种整改方法避免了拉深模整体型面的加工。
(2)调度直翻边部分造型。通过调度直翻边部分的造型以改进直翻边的回弹,经由反复调度造型,降落直翻边冲压时的成形力,减小A柱剖面局部成形所需的线长,改进翻边时A柱剖面弧度因线长增加而向上反翘的趋势,制件成形后贴合下模零件型面更完美,降落制件向上回弹的风险。经由Auto⁃Form剖析打算与改型前回弹有0.5mm旁边的降落,如图13所示,加工数模依据AutoForm剖析结果的造型重新调度后,将上模翻边镶件局部补焊,上、下模数控加工完成后,钳工合模后上压力机检讨并调度整改部位间隙,将该工序整改完成后的工序件供后工序调试利用。
(3)调度侧翻边整形冲压角度。侧翻边整形检讨原加工数模,创造侧翻边斜楔还有5°的冲压角度可以调度,原来的斜楔冲压方向是打开5°,即不是90°翻边,制件95°侧翻边所需的成形力F1比90°侧翻边的成形力小,且整形部分成形力F2固定不变,如图14所示。增加侧翻边的成形力F1,改进制件的塑性变形量,减少侧翻边时向上回弹趋势。经由AutoForm剖析打算,全体A柱区域回弹降落1.5mm旁边,调度加工数模,上模镶件局部补焊和下模一起数控加工后,钳工合模上压力机检讨翻边整改区域间隙,知足哀求后,冲压完成,等待检测制件并验证结果。
4 结果验证
(1)经由上述3种整改方案的叠加履行,可以避免进行全工序回弹的处理,全工序模具重新调试出件后上检具检测验证,从整改后的检测报告(见表3)来看,S面自由回弹基本无变革,公差掌握在哀求内;全体A柱跟整改前回弹发生根本性变革(见图15),回弹掌握在±0.5mm旁边,整改取得了空想的效果。
(2)后期针对客户哀求公差±0.3mm,从整改后检测报告看,整改后的超差量较小,再通过数模变动后机器加工意义不大,从以往项目履历和实际情形看,这种情形下只有钳工针对超差点进行风雅化研配调试以知足客户±0.3mm的哀求。
5 结束语上述整改方法整体事情量较小,整改周期也较短,从试模验证、AutoForm精确剖析、加工数模及到研配调试出件共10天旁边,整改本钱不到全工序模具型面整改加工的1/10,取得较好的经济效益,为后续翼子板回弹整改供应参考浸染。
▍原文作者:陈文锋, 凌建兵, 周雪峰
▍作者单位:四川成飞集成科技株式会社