2016年09月13日10:24 ,#2机负荷500MW,进行#2机汽机高压主汽阀及高、中调节阀活动试验,10:36 进行#2主汽门进行活动试验,当#2主汽门关至70%开度时,现场“轰”的一声响,负荷由516MW突降至467MW,DCS画面上#1-4高调门迅速由29%开度至100%,主汽压力由20.3MPa突升至22.6MPa,大机振动迅速上升(#1瓦:X方向180μm,Y方向254μm),立即停滞试验,值龟龄令立即解除#2机AGC、折衷,紧急停运E制粉系统急降负荷,降落轴瓦振动,监盘职员初步判断#2主汽门关闭,单元长令监盘职员加强盘面参数监视、密切把稳轴瓦振动等TSI参数,并做好事故预想,同时派副值就地检讨#2机主汽门、调门并实际丈量大机各轴瓦振动。
10:50 负荷降至390MW(大机振动 #1瓦:X方向162μm,Y方向207μm稳定)。

联系热控、设备部通过关闭#2、3高调门的方法,终极确认#2主汽门门杆断门芯脱落,#2主汽门实际已关闭。

汽轮机主汽门门杆断裂异常分析  第1张

2、非常缘故原由剖析

1、机组运行中,主汽门为全开状态,调峰调频机组负荷反复大幅度颠簸中,在汽流的冲击浸染下产生高频振动,断裂处于长期受力承压状态,在长期的交变热应力下,使门杆磨损严重,终极发生疲倦断裂。

2、主汽门处在高温高压环境下长期运行,从大量的检修履历中知道,高温部件永劫光运行,随意马虎形成氧化层,终极形成氧化皮并脱落,使主汽门活动性原件卡涩,使主汽门门杆受应力不屈均。

3、汽轮机主汽门门杆断裂在我们厂已经发生过两次,但危害极大。
当机组发生故障时靠关闭主汽门使转子转速低落,以担保机组的安全。
#2号主汽门门杆有断裂历史,机组停运检修时并未有针对性的对隐患部位采纳有效方法。

3、非常应对方法

1、机组运行期间碰着负荷大幅度颠簸时,提前启停制粉系统,避免主汽压力大幅度变革,长期处于压力闭锁中。

2、研究出适宜本厂分外情形的主汽门杆和套筒间隙。
较少机组长期运行由于氧化皮脱出家生的影响。

3.机组停运检修时,加强隐患排查。
对主汽门调门等氧化皮易形成设备,积极开展氧化皮清理事情。

4、机组停运检修时,#2号主汽门应解体检修,检讨门杆焊接情形。

4、效果评价

根据理论剖析采取以上方法,能大大降落主汽门门杆断裂的机率。
经由有针对性的调度后,我相信#2号门杆断裂问题将得到有效办理。