针对高压主汽调节阀故障剖析和解决方案这个问题,双螺杆空压机网就先从主汽阀阀杆漏汽的可能缘故原由,然后再讲述主汽阀阀杆漏汽的处理,末了通过案例剖析来给大家详细的先容下。

针对高压主汽调节阀故障剖析和解决方案这个问题,双螺杆空压机网就先从主汽阀阀杆漏汽的可能缘故原由,然后再讲述主汽阀阀杆漏汽的处理,末了通过案例剖析来给大家详细的先容下。

高压主汽调节阀故障分析和解决筹划 汽车知识

一、主汽阀阀杆漏汽的可能缘故原由

(1)阀杆与密封环之间的密封紧力不敷,过多的蒸汽漏入阀杆与衬套,设计的阀杆漏汽密封装置不能完备收受接管泄露的蒸汽,造成蒸汽外泄。

(2)阀杆与密封环之间的锥形密封面破坏。

(3)汽封加热器事情非常,或汽.气稠浊物管道支配禁绝确。

(4)阀杆漏汽,密封装置回汽管路欠亨顺或管路接错。

二、主汽阀阀杆漏汽的处理

(1)取消高压主汽阀阀位限定。
视阀杆是否漏汽,若仍漏汽,可将阀位开启指令增至1 03%一105%,使油动机过开,增大锥形密封面的密封力。
采纳上述方法后如果阀杆仍旧漏汽,则可能是油动机的事情行程小于阀杆全开的行程,可将阀杆与联轴器处的调度垫块加厚 3~5mm,减小油动机的空行程,担保阀杆全开时密封面的真正密封。

(2)主汽阀解体时检讨阀杆锥形密封面的表面光洁度及受损情形,采纳对研的办法检讨此密封面的打仗。
由于密封环密封面堆焊了司太立合金,阀杆表面也采纳了氮化处理,很少涌现故障。

(3)检讨漏汽回路管路系统是否正常。

三、案例剖析:

湛江发电厂2号汽轮机的1号高压调节阀开启失落灵,严重影响机组安全稳定运行。
对阀门进行解体检讨,创造高压调速汽门阀座下沉10mm,导致阀碟导向凸肩脱 离导向槽,无法对蒸汽进行正常调节。
鉴于机组临修韶光短,阀座下沉现场很难规复,决定采取堆焊处理,增加导向凸肩的高度,达到规复高压主汽调节阀原有的使 用功能。

1、高压主汽调节阀修复方案

1.1阀碟导向凸肩事情机理2号机组为东方汽轮机厂制造的(N300-16.7/537/537-3型)汽轮机,它的高压主汽调节 阀是由1个主汽阀和2个调节阀组成,高压调节阀是用于调节高压缸的进汽量。
机组运行时,油动机作为机器提升装置,使阀碟导向凸肩沿导向槽高下移动,掌握调 节阀碟的开度。
机组运行时,调节阀的高温蒸汽为16.7MPa,537℃,导向凸肩紧张承受热应力和一定的周向剪切应力浸染。
1号高压调节阀的阀碟与阀座 合营直径为170mm,其阀碟的构造如图1所示,导向凸肩尺寸为55mm×30mm×10mm(高×宽×厚)。
阀碟材料采取20Cr3MoWVA合金钢, 为了提高阀碟耐汽蚀的性能,其表面进行过高温渗氮处理。

1.2堆焊材料和焊接设备的选择根据调节阀的事情条件,阀碟导向凸肩既要担保有足够高温强度,又要知足一定的耐磨性。
鉴于机组抢 修,无法采购到更佳匹配材料,参照堆焊材料的选用原则以及对各堆焊材料力学性能的剖析,选用与母材材质附近的 TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5mm)焊丝。
焊接设备采取LincolnV300-1及氩弧焊接配套工具;温度监控利用美国MX2红 外线测温仪。

2、焊接性能剖析

根据碳当量公式打算,材料20Cr3MoWVA的紧张特点是含碳及合金元素较多,焊接时焊缝及热处理区随意马虎涌现淬硬组织,当焊件刚 性及接头应力较大时,随意马虎产生冷裂纹。
经由渗氮处理的阀碟,其表面硬度高达HV900,焊接时极易产生裂纹。

3、堆焊工艺

3.1工艺路线焊前打磨洗濯-预热-堆焊-焊后热处理-焊后车削。

3.2焊前准备首先用角向砂轮打磨彻底清理去除堆焊部位20mm范围内的渗氮层,打磨深度应大于0.4mm,丈量打磨部位的硬度 值,并担保施焊区域达到HB185~321的哀求。
按JB4730-94检测标准,检讨打磨后的导向凸肩表面质量不得有裂纹、夹渣等毛病,达到Ⅰ级标准为 合格。
然后用丙酮洗濯阀碟焊接部位及其周围50mm范围内,担保无水、油等;用砂纸打消氩弧焊丝表面的油污和锈斑等脏物。

3.3焊接工艺及参数采取氧乙炔火焰加热的方法进行焊前预热,预热温度为350~400℃,用测温仪丈量预热温度。
阀碟焊接部位露 出,其它部位用石棉布包覆,避免电弧烧伤。
工艺参数I=80~90A,氩气流量8~10L/min,直流正接,电压范围10~15V,焊接速率 30~45mm/min,每道摆动宽度≤10mm,每层堆焊厚度≤4mm。
预热温度达到后开始焊接,层间温度掌握在300~400℃,焊接过程中不许可产 生任何毛病,重点检讨引、收弧处,创造毛病立即用角向磨光机去除。
为担保加工余量,按图堆焊尺寸,外径增加5mm,内径减少5mm,堆高13mm。
一边堆 焊完成后再堆焊另一边。
焊接完成后,用硅酸铝耐火棉包覆缓冷,焊接部位冷到100~150℃,立即进行焊后局部热处理。
热处理采取火焰加热至 640~660℃,保温30min,用测温仪监测,升温速率和冷却速率均<300℃/h,冷却至300℃以下可不掌握,冷却时用硅酸铝纤维毯包覆缓冷。

4、焊后考验

按照工艺路线完成阀碟的堆焊和机器加工后,经渗透探伤和超声波探伤检讨,焊缝没有裂纹、夹渣、气孔等毛病质量,堆焊质量达到 JB4730-94标准Ⅰ级的哀求;在加工表面进行硬度测试,其均匀硬度值为HB241,与原母材的硬度值附近,知足工件的利用性能。

5、结论

2号机组1号高压主汽调节阀焊接修复并运行近1年后,在机组大修时解体检讨,堆焊的阀碟凸肩经5616h运行未创造任何问题。
可见 用TIG-R34氩弧焊丝堆焊20Cr3MoWVA材料采取预热350~400℃,焊后640~650℃,保温30min处理的焊接工艺是合理可行的。
它 不但办理了高压主汽调节阀正常对蒸汽进行调节,还节省了上万元资金。